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Alexandre No featfher estou usando 1 victor para 1 DeWalt e 2 scorpion XL para 4 Integy 65T na mesma bateria (LiFePo4 2300mAh 19,8V), já foram mais de 30 testes com tudo funcionando sem problemas. Mas você me deixou preocupado, vou tentar colocar o bixinho no osciloscopio. Mimos Porrada neles!!! Igor Duran
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Galera estou traduzindo os trechos do tutorial referentes ao desenvolvimento dos spinner, o link esta no primeiro post. É uma tradução livre e não oficial. Se alguem tiver dificuldades em acessar o google docs, me avise para eu hospedar de outra maneira. Pessoal da Riobotz: O documento esta devidamente creditado a vocês, mas se preferirem que eu retire, é só me avisar. Edge disse:
Comentário: pior ainda, você não sabe o problema que eu tenho pra prender as colson 3 x 1 - 1/4 nos pittman, tive ateh que fazer tratamento térmico em uma Laughing |
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Mimos Valeu, quanto mais ajuda melhorvou ver também se eu consigo bota o ferramenteiro da equipe pra trabalhar e manda ele faze ou tenta faze o cuba da roda Realmente não tem nenhuma foto no site do meu robo pois as fotos do WC foram tiradas no domingo e eu deixei o robo no hotel xD num aguentava mais olha pra aquela coisa quando num era roda era a arma desbalanceada Mas agora eu to fazendo uma estrutura decente e uma arma também pois no WC eu estava usando uma broca como eixo da arma, acho que aguem deve se lembrar disso
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Igor, Cara, realmente eu tenho que adimitir que não entendi o problema ainda, tenho que fazer mais alguns experimentos para dar um veredito. Conferi os FETs utilizados no Victor e vi que são os IRF1405 mesmo, e que possuem diodos de circulação integrados, mas mesmo assim os pics na bateria existem. Os testes foram feitos com NiCd e LiPo, mas não com as A123, pode ser que exista alguma diferença, mas sinceramente não faço idéia de qual ou por que. Alguns robôs duraram bastante antes de dar problema. O tourinho foi para o WC08 com 1 victor para 1 dewalt e um ESC Banebot para cada roda, no fim os Banebots estavam vivos mas com comportamento meio estranho. O Titan pegou fogo por causa de um ESC banebot que era usado par acionar uma solenoide. Como diz o velho ditado: "Em time que tá ganhando não se mexe", continue com essa configuração, mas fique atento. Qualquer novidade ou eventual problema (espero que não tenha nenhum), avise para levantarmos mais dados para entender o problema e até para ver se o mesmo realmente existe (posso não estar enxergando alguma coisa e atribuindo o problema ao victor). Abração
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Oi Ormiga... Tô aqui lendo os seus comentários sobre os problemas de spikes e estou tendo a sensação de déjà vuSó lembrando
... todo power-mosfet possui aquele diodo interno... é próprio da estrutura eletrônica necessária para se obter um power-mosfet... Tenho alguns projetos muito interessantes se aquele diodo fosse opcional... mas não é... pena... eu já vi fabricante não desenhar ele no data-sheet mas ele tá lá ! Um erro muito comum, até de quem é Ph.D. é achar q aquele diodo protege alguma coisa... se a carga é um relezinho ou motor fraquinho até vá lá... mas não para os tipos de motores q usamos (p qq categoria). Há uma vasta linha de diodos supressores de ruído (TVSs, Transorbs...) que se aplicam muito melhor à eliminação de ruídos induzidos por motores. No desenvolvimento de nossa ESC (Fome Zero) eu previ, já em projeto, a colocação destes diodos (juntamente com snubbers) e mesmo assim há circunstâncias extremas em que eles simplesmente não dão conta de todo ruído gerado. É quase impossível determinar um diodo ideal em projeto porque deve-se determinar a tensão máxima de trabalho, a corrente e a rapidez do diodo de proteção. Coisa q só quem vai usar é q sabe... quando sabe...
Também por esse motivo eu dei a opção de isolar a alimentação do microcontrolador da potência.
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hoby de aço? minha dica é: use PLASTICO!!!! UHMW é a melhor opção, mas teu outros tbm... mas se for fazer mesmo em aço, tem uns feixes de mola bem interessantes e finos que vc pode achar em ferro velho. da p fazer uma estrutura animal com elas... mas tubo de aço 1020 tbm deve servir... afinal, é um hW. abraços moderator!
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Eu não partiria para aço ou plástico. Para o tipo de esforço e o projeto atual, acho Alumínio ainda a melhor opção. Qual seria o motivo da mudança? O problema de 5160 (aço mola) é a péssima soldabilidade. Afinal que ele só é encontrado em barras estreitas. As larguras vão de 45mm a 100mm, nada mais. Aço implicaria em uma estrutura quase 3 vezes mais fina e assim mais propensa a torções. O problema é conseguir aços que possam ser temperados para obterem mais rigidez e que sejam vendidos em chapas, acho que será complicado encontrar alguma coisa acima de 1045 ou 1095. UHMW é interessante para fazer um unibody. Mas neste caso, ao invés da barra entre as paredes, o ideal é fazer undercutter, deixando a frente o mais sólida possível. Basicamente seria fazer o robô no melhor estivo "Gene Burbeck" - vale a pena pesquisar os Beetles dele em UHMW! Abração, Dudu
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Olá Mimos, Porque não tenta fazer algo estilo capetinha!!! Olha a comparação com o jubileu! A estrutura ficou bem resistente, tanto que na luta contra o biribinha perdeu uma de suas treliças mas assim mesmo continuou funcionando normalmente. Vale estudar este tipo de estrutura. Até
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