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Polia Micro V - PJ - 4 frisos
R$30,00Este é o motor Leroy Somer MBT86VL, um motor ideal para aplicações que necessitam de um bom torque associado a alimentação em corrente contínua.
Uma grande vantagem desse motor é que ele pode ser adquirido juntamente com um freio magnético(selecione a opção acima). Esse freio pode ser ativado/desativado eletronicamente, bastando aplicar uma tensão de 24V em seus terminais para liberar/freiar o motor.
Como opção, a Robocore também oferece um Caixa de Redução de 7,5:1 que se encaixa perfeitamente neste motor. Por mais que o motor nunca tenha sido usado, ele é estéticamente recondicionado pela RoboCore.
Aplicações:
- Automação Industrial
- Esteiras Alimentadoras
- Automação de eixos em Fresas CNC
- Movimentação de Cargas
- Robótica
- Movimentação em Empilhadeiras Eletricas
- Cadeira de Rodas Eletrica
- Veiculos elétricos
- E Muito mais!
- Tensão nominal: 30 V
- Tensão de operação: 24 V à 48 V
- Corrente de operação nominal: 12 A
- Corrente sem carga: 0,8 A
- Potência: 280 W
- Torque: 2 N.m (20,4 kgf·cm)
- Rotação: 1300 rpm
- Diâmetro do Eixo: 11 mm
- Proteção: IP55
- Taxa de serviço: S2-30 min
- Peso aproximado: 5,3kg
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Infelizmente esse motor não consegue levantar tal peso diretamente (no eixo). No entanto, vale dizer que a capacidade de carga que o motor irá conseguir mover, irá depender muito da aplicação dele no projeto, e dos itens (mecânicos) que estarão conectados a ele. Sobre a placa, infelizmente não temos nenhum driver que seja compatível com esse motor, devido a sua tensão nominal (30V). Vale dizer que o driver deve ser escolhido levando em consideração o consumo de corrente e tensão que o motor terá no seu projeto.
Todas as informações que temos deste motor estão disponíveis na "Descrição" do produto, ou no seu datasheet, e infelizmente não temos o valor de corrente de stall dele. Seria necessário fazer um ensaio para isso, porém não temos um equipamento adequado.
Boa tarde!... Estou trabalhando no projeto de um carrinho de carga elétrico, para até 500 kl... Necessito de alto torque (A partir de 35 nm)... 12 v DC... Com redução para 60 até 80 rpm... Imagino que este motor seja adequado!?... Podem me auxiliar?... Obrigado!!!
edsonkohatsu, como comentamos com você por e-mail, esse motor pode ser usado para a sua aplicação, desde que ele seja acoplado à uma caixa de redução sem fim FCNDK 30 1:20 56B14 (que infelizmente não vendemos), e seja alimentado com uma tensão entre 30 e 48 V. Infelizmente não temos nenhuma opção de motor DC, com ou sem caixa de redução, que possa entregar esse torque de saída e opere em 12 V.
Esse motor não possui uma redução acoplada, mas você pode criar a sua, por exemplo usando a polia Micro V ( https://www.robocore.net/loja/itens-mecanicos/polia-micro-v-pj-4-frisos ), ou usar uma caixa de redução com a flange 56B14 (ex: redutor sem fim 7,5:1 ou (10:1) - tamanho 30 - FCNDK 030 com flange 56B14).
Certo. Eu comprei um motor desses e preciso de mais informações. Não consegui encontrar o modelo em lugar nenhum na internet, nem inclusive, no site da Leroy Somer. Você poderia se informar sobre a curva típica de desempenho do mesmo com a empresa que fornece para a Robocore ou me dizer de onde adquirem o motor para eu poder ir em busca dessas informações?
Nós tentamos conseguir mais informações com nosso fornecedor e com a Leroy Somer (tanto aqui no Brasil quanto na França). Infelizmente ninguém possui mais informações, a marca inclusive alega que não tem mais as informações por se tratar de um motor muito antigo. Nosso fornecedor informou que conseguiu estes motores em um lote e também não possui maiores informações. Infelizmente não temos mais dados a respeito do motor.
Tudo bem, vou tentar tirar a curva do motor em um ensaio. Hoje eu testei o motor e ele está gerando muito ruído, parece ser atrito com rolamentos ou algo relacionado. É normal ou devo fazer alguma lubrificação antes de colocar para funcionar? Fiz um vídeo, se quiser ver posso enviar por Whatsapp, só preciso do contato.
Olá Paulo. Pelo fato das escovas serem novas e o comutador nunca ter sido usado, ele ainda possui cantos vivos nos tabs. Ao girar as escovas devem fazer um leve ruído de tilintar. Isso é normal e diminui bastante com o amaciamento do par escova/comutador. É recomendado que o motor seja ligado para uma direção por algum tempo e posteriormente reverta a direção para assentar as escovar e dar forma. Geralmente um ciclo de 15 minutos para cada lado, já vai resultar em melhora no som. Entretanto, se o barulho estiver fora do normal, e quiser nos enviar um vídeo para análise, pode remeter o mesmo para; suporte@robocore.net .
Esses motores são novos. Eles foram retrabalhados esteticamente, pois foram adquiridos com algumas imperfeições visuais, como a pintura descascada, ou o adesivo com as informações rasgado. Antes de serem colocados para venda, esses motores foram testados para verificar o funcionamento, mas você pode observar que as escovas estão intactas.
Segundo os dados do fabricante, o grau de proteção do motor é IP55, ou seja, ele é protegido contra respingos de água. Já o grau de proteção do freio é IP40, portanto ele não é protegido contra água. Contudo, talvez o conjunto montado motor + freio tenha um grau de proteção contra respingos de água, porém isso não está informado nos dados técnicos do fabricante.